作者:郭 泰 陈宝才 孙家信 哈尔滨水泥厂
我厂四号窑用3m×14.7m水平推动篦式冷却机,在1994年将篦床固定梁、活动梁山纵向改为横向的同时,对传动机构也进行了较大的改进(改进前后的结构见图1),主要改进内容如下。
图1 传动机构改进前后结构图
1 轴承座移出机壳
轴承座改前固定在机壳上,轴承密封元件不易长期保持有效状态,失效后机壳内粉尘极易进入轴承座内,把轴承很快研磨坏。轴承使用寿命短,是影响篦冷机运转率的主要问题之一,也是每半年中修必干的项目,有时正常工作还不到半年。
改后的轴承座固定在工字梁上。主轴穿过机壳处的密封是由单独的有润滑的密封装置实现密封,防止了机壳内粉尘气体外漏。轴承座脱离机壳,既避免受热,又方便检修、维护。
改进后三年多还没有更换过轴承,轴承由连续加油脂,变为定期补油脂或换油脂,大大减少了油脂消耗量。
2 滚动结构改进
图2 改进前后滚轮部位装配图
从图2可以看出,改前滚轮轴用弹性挡圈轴向定位。用顶丝固定轴。顶丝容易松动,失效后便造成轴转动,使供油管损坏,油脂不能供给轴承,还不易发现。因此,我们对轴承侧密封件存在的不易装配、可靠性差等问题也作了改进。改后滚轮轴用轴端定位板限定轴位及防止轴转动,整体间隔密封环提高了密封的可靠性。从而在延长滚轮工作寿命,提高运转率方面取得了较好的效果。但需强调,润滑油要保证连续供给,使轴承箱内不断有油外溢。
3 连杆摩擦环内孔尺寸改小
铸钢制作的摩擦环,有三个作用:一是为连杆定位;二是为端面止推滑动轴承;三是滚动轴承的密封装置。从图3可以看出,摩擦环改前内孔较大,端面磨损后,就会离开原位,掉挂在销轴上,失去密封轴承和保持轴承清洁润滑的功能。把摩擦环内孔改小后,解决了原有缺陷,延长了连杆轴承等件的使用寿命。
图3 连杆部位摩擦环改进图
实践证明,上述改进是成功的,效果是好的。
来源:《水泥》1998.11
中国水泥技术网版权与免责声明:
①凡本网注明“来源:中国水泥技术网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“中国水泥技术网”独家所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的 媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国水泥技术网”,违者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容