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某引水式电站隧洞衬砌缺陷的原因及处理

2022-12-21 来源:华拓网
2009年3月 中南水力发电 第1期 某引水式电站隧洞衬砌缺陷的原因及处理 孙云峰 (中南勘测设计研究院,湖南长沙410014) 摘要本文描述了某电站引水隧洞衬砌出现的多种质量缺陷,逐条分析其原因,提出其对应的处理方法,经过检 测。各种缺陷得到消除,引水隧洞正常运行。 关键词引水隧洞质量缺陷原因分析处理检测 1工程概况 2O07年5月l0日,成功完成双机甩全负荷试验。 某水电站为从河道右岸取水,输水至左岸地面 2引水隧洞衬砌质量缺陷情况 厂房发电的引水式水电站,由首部枢纽、引水系统和 在水库下闸蓄水和分部工程验收检查中,曾发现 厂区枢纽等建筑物组成。电站自右岸坝前塔式进水 衬砌混凝上存在结构缝渗水及衬砌开裂等质量缺 口取水.经低压引水隧洞、调压室、高压竖井、高压平 陷,进行了相应的修补处理。第一次隧洞充水放空后 洞、地下埋管、穿河床及岸边压力管道,将水引至左 对工程各建筑物进行了全面检查,除引起隧洞衬砌 岸的地面厂房发电,装机48MW。 和堵头透水破坏外,还发现引水隧洞存在其它质量 引水系统采用一洞两机、侧向供水布置方式,主 问题.主要质量缺陷有: 要包括塔式进水口、低压引水洞、调压室、高压竖井、 fl1结构缝渗水 高压平洞、地下埋管、高压岔管和钢支管等输水建筑 低压隧洞和高压隧洞钢筋混凝土衬砌共发现有 物。低压引水隧洞分别采用了钢筋混凝土衬砌、锚喷 l0条的环向结构缝渗水。 衬护和钢板衬砌,其内径分别为3.3m、3.9m、3.3m。调 f21衬砌混凝土裂缝和冷缝 压室为阻抗式.阻抗孔直径1.5m,调压井高53.Om, 引水隧洞钢筋混凝土衬砌出现表面裂缝,同时 直径6.0m:高压隧洞长度为700.2m,由上弯段、竖 存在多道冷缝向洞内渗水,大多数冷缝都分布在隧 井段、下弯段、下平段组成,分别采用了钢筋混凝土 洞两腰.发现低压隧洞衬砌冷缝6条,高压隧洞冷缝 衬砌和钢板衬砌,钢筋混凝土衬砌段直径3.2m,长度 4条 高压隧洞出现冷缝桩号为SD2+483.000~SD2+ 为325.2m,钢管主管段直径2.8m,长度为375.0m,由 580.000m.集中分布在桩号SD2+48 3.000一SD2+ 245.0m长的地下埋管和130.0m长的穿河及岸边回 490.000m、SD2+533.000~SD2+541.500m、SD2+ 填钢管组成 钢管支管段直径1.75m,岔管为非对称 545.000~SD2+547m、SD2+575.000-SD2+580.000m。 Y型钢岔管。从与进水塔连接的涵管进口至2号机 f31露筋、蜂窝麻面 蜗壳进口引水隧洞总长度为3 002.5m。 引水隧洞衬砌混凝土局部洞段混凝土存在露 引水隧洞于2003年11月开始施工,于2005年 筋、蜂窝麻面表面缺陷。 12月底完成隧洞衬砌混凝土浇筑、钢管安装及灌浆 f41空腔 施工。2005年12月29日水库下闸蓄水,l2月30 Et 高压管道下平段由129.0m钢筋混凝土衬砌段 隧洞充水,充水失败,2006年3月完成建筑物缺陷 和390.0m的高压钢管段组成.在钢筋混凝土衬砌 处理.2006年4月20日隧洞再次充水,充水成功。4 段,检查出多处混凝土与围岩间脱空,在高压钢管埋 月26日、29日两台机相继发电,5月l 0日移交生 管段.检查人员用小铁锤敲击钢管内壁,通过敲击声 产,该工程于2006年l1月完成竣工安全鉴定. 检查出多处钢管与混凝土间脱空。在钢筋混凝土衬 l6 中南水力发电 第1期 砌段桩号SD2+612.080m处即渐变段末端发现洞顶 衬砌混凝土破坏,洞顶附近围岩局部淘空。即钢筋混 凝土与周岩之间、钢筋混凝土与钢管之间存在空洞。 f51固结、回填灌浆孔渗水 钢筋混凝土衬砌段、高压管道钢衬段普遍存在 固结、回填灌浆孔渗水现象。 (6)3号施工支洞处钢衬及外包钢筋混凝土被内 水击穿破坏 引水隧洞第一次充水过程中,3号施工支洞处 f桩号SD2+747.000m)发生了隧洞钢衬及外包钢筋混 凝土被内水击穿破坏事故,高压水流撕裂钢管,击碎 外包混凝土和洞塞混凝土,沿3号支洞冲出,同时 3号支洞上游边坡高程2 310.0m处冒水,水流沿山 坡下泄。引水隧洞放空后人洞检查,发现有两道钢管 环缝被撕开,洞塞段部分新浇筑衬砌和堵头的顶部、 底部被淘空。 3隧洞衬砌出现缺陷的原因及缺陷处理方法 本隧洞最大设计水头为285.0m,水头较高,调压 井位于一大断层附近,高压管道穿越大断层、214国 道、松散堆积体高边坡、古河槽及新河道等,其地质 条件十分复杂。调压井及水道结构所处位置和经过 的地段的围岩的稳定、强度和防渗问题比较突出。为 确保工程安全可靠,工程设计方对引水建筑物的围 岩加固处理和对引水建筑物的防渗措施均有明确要 求。并提出了相应的施工技术要求。 2005年年底隧洞充水失败后,工程有关参建单 位对引水建筑物的质量状况进行了全面的检查和检 测,分析查找了发生充水失败、质量缺陷的原因。整 个工程施工过程中,施工质量较差,工期安排紧张, 质量意识不强.工程在不具备充水条件的情况下充 水,对于压力管道板厚而言设计板厚留有相当大的 富裕度f达4ram以上1,但以上原因直接导致了充水 管道失事。在查清了工程存在的质量问题之后,提出 了建筑物质量缺陷处理方法。下面简要叙述隧洞衬 砌缺陷出现原因及具体的处理方法: f1)衬砌结构缝渗水: 原因分析:地下水发育、部分洞段围岩透水性 强、固结灌浆和回填灌浆施工质量不理想、隧洞混凝 土衬砌段多处环向结构缝漏埋止水或者埋设位置不 合设计要求导致衬砌结构缝渗水。 11低压引水隧洞段的处理方法 用凿槽回填亲水性环氧砂浆,并嵌贴非硫化丁 基橡胶的方法处理,覆盖结构缝达到止水效果,即 采用人工凿槽,分层修补的方法。具体做法为:①沿 结构缝(以结构缝为中心)凿一宽20em,深4em的平 底槽,环洞壁一圈,清除松动颗粒,用清水洗干净;② 对结构缝进行跨缝交叉水泥灌浆堵漏;③采用5ram 厚环氧胶泥填平平底槽;④嵌贴10mm厚非硫化丁 基橡胶密封f橡胶应保证10em以上的搭接长度,其 与环氧胶泥粘贴面两边的6~8cm锉毛,中间不锉 毛,在粘贴前此面应涂刷环氧基液);⑤涂刷亲水性环 氧基液f实际采用长沙嘉龙新型建材厂生产的“亨特 水不漏”1,回填亲水性环氧砂浆,立模加压使之与洞 壁平整即可 21高压引水隧洞段的处理方法 首先对缺陷洞段进行固结灌浆和回填灌浆,然 后对渗水结构缝进行处理。按照每条环缝一个单元 进行划分,先对环缝进行灌浆,灌浆孔沿环缝两侧成 约50。角,两侧灌浆孔交叉,灌浆孔沿环缝两侧各9 孔,在完成灌浆后,沿环缝凿一条宽15cm,深15cm 的缝,清洗干净后.采用“亨特水不漏”进行修补。 f21冷缝和裂缝处理: 原因分析:混凝土浇筑时泵送混凝土的泵管堵 塞。受交叉作业干扰、停电等因素影响,混凝土浇筑 时有中断出现初凝.在仓面未按规范要求进行相应 处理的情况下继续浇筑混凝土。同时洞段渗水量较 大对混凝土施工产生了不利影响。 处理方法:沿裂缝f以裂缝为中心)凿一条宽7~ 10cm.深4~6cm的平底形槽.并清洗干净,刷去松动 颗粒,涂刷亲水性环氧基液,回填亲水性环氧砂浆, 立模加压使之与洞壁平整即可。对有漏水的可先用 水玻璃水泥砂浆封堵,再采用上述方法处理。 对高压隧洞下平段先按上述处理方法进行嵌缝 处理。然后进行灌浆加固,具体做法为:在低位缝端 埋设灌浆嘴f盒),在高位缝端埋设出浆(排气)嘴,在嵌 缝材料达到强度后,经排气试漏,再对冷缝或裂缝采 用流动性好的亲水性材料进行骑缝环氧灌浆,灌浆 嘴间距0.5m.骑缝孔深超过缝深5cm,灌浆压力一般 控制在0.2MPa,以完全止住渗漏水为结束标准。 f3)混凝土露筋、蜂窝麻面处理 原因分析:施工过程中钢筋制安、模板等工序质 量控制、验收不严,局部漏振等。 露筋处理:将露筋部位沿钢筋凿一宽1 0em,深 5cm的平底槽.清洗干净,涂刷亲水性环氧基液,回 填亲水性环氧砂浆,立模加压使之与洞壁平整。如钢 筋轮廓超出设计洞壁,钢筋上部必须保证3cm厚保 护层,同时环氧砂浆周边与洞壁必须平顺连接(坡 第1期 孙云峰某引水式电站隧洞衬砌缺陷的原因及处理 l7 比1:3~1:4)。 衬砌蜂窝麻面处理: 缺陷深度小于5mm时,只做打磨处理,磨除厚 度不小于5mm.然后涂刷亲永性环氧基液,用亲水性 环氧砂浆回填:缺陷深度大于5mm时,凿除表面形 状是一个四边形或多边形,其内角宜为70。~250。,麻 面混凝土凿除的深度以最深凹部位的凿除厚度不小 于5mm,平面边缘成直角,顶角9O。~100。,然后涂刷 亲水性环氧基液,用亲水性环氧砂浆回填。 f41衬砌空腔处理 原因分析:在高压隧洞下平段f含下弯段),钢管、 混凝土及围岩间脱空主要是回填、固结灌浆质量较 差:未严格按设计要求布置钢管灌浆孑L,钢管上的灌 浆孑L数量未按设计要求进行,其数量减少,设计要求 每断面上固结灌浆孔为6孑L,实际开孔数量为每断 面上4~5个孔.顶拱120。范围内布置2~3孔兼回填 灌浆孑L,实际上顶拱120。范围内灌浆孔很少,局部管 段甚至没有。同时接触灌浆未按设计要求进行。 处理方法:在高压隧洞下平段(含下弯段)全部重 新进行固结、回填灌浆,埋管段钢管底部脱空部位进 行接触灌浆。施工时原则上在原来的灌浆孑L进行灌 浆,在钢衬段若不能在原孔位进行而需新开孑L或者 当孔数不够需在钢管上开孑L时。必须按原设计图纸 的相应孑L位附近进行钻孑L,并在钢管内壁采取补强 措施。 对于钢筋混凝土衬砌段桩号SD2+612.080m处 即渐变段末端洞顶的空腔处理办法:首先凿除受损 松动混凝土块和顶部混凝土.对混凝土表面进行凿 毛,并冲洗干净,再恢复或者替换损坏的钢筋.预埋 回填灌浆管,仓面验收,然后进行混凝土浇筑.待混 凝土达到设计要求的强度后.进行回填灌浆和固结 灌浆。 (5)固结、回填灌浆孑L渗水处理 1)原因分析 钢筋混凝土段多处固结灌浆孔封堵不严.甚至 个别灌浆孔未予封堵。钢衬段未按设计要求焊接钢 衬上灌浆孔外侧的圆形补强板,封孑L螺钉未设置内 丝扣,封孔焊接时就有水渗出。 2)处理方法 ①钢筋混凝土衬砌段渗水的固结灌浆孑L先补 灌,再采用“亨特水不漏”进行封孔。②钢衬段上灌浆 孑L采用替换未设丝扣的封堵塞,再贴焊补强板的方 案。即管壁上的孑L壁制备丝扣,堵头加工成带内六角 螺钉,其长度与管壁厚度相当,封堵时应将堵头螺钉 先行旋紧封堵,再将补强板贴焊于管壁,贴角焊缝的 焊脚高度宜取补强板高度的1.2~3.0倍。 f6)3号施工支洞处隧洞钢衬及外包钢筋混凝土 衬砌原因分析:一是钢衬段钢管纵向、环向焊缝合格 率仅为50%,多处存在夹渣、气孑L和漏焊等现象;二 是未按设计要求开设焊接坡口f实际全部开在外侧), 采用内侧焊接,导致焊接无法焊透、焊缝高度不足; 三是焊接时也未按规范要求对焊条和钢板采取防 潮、保温措施等。以上原因导致3号施工支洞隧洞钢 衬焊缝质量不合格。 3号施工支洞处f桩号SD2+747.000m)的隧洞钢 衬环缝焊接刚完成,便开始浇筑管外混凝土和堵头 混凝土。该处衬砌和堵头的回填灌浆还未完成,就进 行了隧洞充水试验。钢衬环缝经历了几次急剧的温 度变化,恶化了钢板及焊缝的受力性能,充水试验 时,刚浇筑的外包混凝土抗压强度极低,凑合节浇筑 段钢管的受力条件与设计要求相差甚远。 处理方法:3号施工支洞处被破坏的钢管间的环 缝出现浅层f深度小于1/2的板厚)的现状缺陷应刨 除后重新补焊;环缝出现深层f深大于1/2板厚)缺陷 首先刨开返修,然后采用钢管内壁贴300mm宽, 12mm厚的加强环补焊,角焊缝采用不对称焊缝,坡 度1:3~1:4。钢管间的环缝处理完后,调整管壁外加 劲环的位置并焊接加劲环。通过管壁内的回填、固结 灌浆孔在设计要求的灌浆压力下进行灌浆,灌浆完 成后,对固结灌浆孔进行封堵和补强板焊接。3号施 工支洞封堵段重新浇筑了堵头混凝土,并进行了回 填、固结灌浆处理。3号施工支洞边坡充水时的出水 点进行灌浆封闭处理,表面用粘土封闭。 4隧洞衬砌缺陷处理检验 整条引水隧洞衬砌混凝土出现质量缺陷的部位 修补完成后,业主联合参建方进行了检查,并且先后 聘请三家检测单位进行了质量检测。从检查和检测 的总体成果来看,引水隧洞衬砌质量缺陷处理取得 较好效果: (1)经过对低压、高压引水隧洞混凝土衬砌段结 构缝修补,原环向结构缝的大量渗水缺陷已经有效 排除,在处理后仍存在渗水的部位进行了化学灌浆, 渗水现象基本排除。 (2)冷缝经过修补,大部分渗水缺陷已经得到有 效排除,主要分布在修补的界面存在局部微量渗水。 (3)混凝土衬砌面未发现露筋、蜂窝麻面。 (4)高压隧洞下平段f舍下弯段)洞段回填密实,没 18 中南水力发电 第1期 有发现脱空,回填灌浆、固结灌浆和接触灌浆效果 良好。桩号SD2+612.080m处即渐变段末端洞顶混凝 钢衬焊缝不合格等质量缺陷。出现上述质量缺陷的 主要原因有:①施工质量较差和安全管理不到位, 质量意识淡薄,未按要求做好工程的竣工验收和下 土浇筑段的回填灌浆经探地雷达探测,混凝土回填 密实,固结灌浆检查孑L压水试验透水率为1Lu.满 闸蓄水前验收,违规进行充水操作;②工期紧张,工 程进度一直滞后于合同工期。为按期完成合同工期, 工程建设方进行同步交叉施工作业,导致出现很多 质量缺陷。所以在工程的建设中,工程建设方要狠抓 足设计要求的透水率≤3Lu (5)灌浆孔进行封堵后,基本排除了灌浆孑L渗水 缺陷,效果较好。 (6)3号施工支洞处(桩号SD2+747.000m)的隧洞 钢衬焊接质量合格,封堵体混凝土浇筑振捣密实,回 内部管理.保证施工质量,监理方应做好自己的本职 工作,严格把关.及时找出工程中出现的质量缺陷并 填、固结灌浆效果良好,无渗水。 及时加以解决,业主应从工程安全角度出发,在实际 f7)业主聘请某公司采用探地雷达检查方法鉴 工期延误的情况下,对施工方抢工期应做好质量监 定。检测部位为高压隧洞下平段桩号SD2+ 督等举措。出现质量缺陷后,业主组织参建方进行联 480.000m~SD2+612.000m,共9条测线,每条测线长 合检查.采取设计方的缺陷处理方案.重新进行了质 132.0m,用500MHZ和900MHZ天线重复检测,检测 量缺陷处理。经过处理后,通过三家检测单位对引水 总长度为2 376.0m.两种天线的检测结果未发现大 隧洞衬砌混凝土的质量检测.检测结果认为引水隧 的异常(包括空洞和破碎带),钢筋网设置数量和埋 洞衬砌混凝土浇筑质量较好,并通过了专家组审查 设深度符合设计要求,只是在右幅1号测线SD2+ 和验收后。认为引水隧洞衬砌混凝土、钢板衬砌、灌 495.000~SD2+500.000m和右幅5号测线SD2+ 浆施工的质量缺陷处理方案合理,处理效果满足设 604.000~DS2+608.000m处出现不明显双曲线反映. 计要求,工程质量合格,修复后电站运行是安全的, 疑是充填不密实、有离析或空腔造成,规模在10~ 电站运行至今未发现任何异常。鉴于高压钢管纵、横 15era,且深度较浅,属浅层缺陷,由此检测结论得 焊缝等缺陷处理是在其外包混凝土已浇筑的情况下 出高压隧洞下平段隧洞混凝土浇筑质量较好 进行,且焊缝处理后在短期内便进行了充水,其焊接 5总结 应力难以在短期内释放,可能出现新的裂缝。建议运 行期间加强观测.并择机对高压引水隧洞进行一次 该水电站引水隧洞衬砌混凝土出现开裂现象、 全面检查,以便发现问题并及时处理。 部分结构缝和固结灌浆孔渗水、衬砌局部出现空腔、 收稿日期.2008一l0~20 (上接第4页) 基地。一方面立足国内,积极参与大西南,包括云南乃 久吃饭问题。要改变以往就地后移的办法,实施开发 至西藏水能资源的开发,同时做好新疆水电以及一些 性移民政策,让移民走上致富路,为水电站投产运行 小流域的开发。另一方面放眼世界,在周边国家寻找 创造稳定的外部环境。 水电流域开发的机会。当前的重点是做好缅甸恩梅开 5加大集团公司水电开发力度.促进“三步走” 江、迈利开江、伊洛瓦底江开发的前期工作,争取 战略实施 2010年集团公司水电装机突破1 700万kW。 总之,科学、合理、有序开发水电,大力发展水 中电投集团公司拥有黄河水电、五凌电力两家 电,落实科学发展观的具体要求,是实现我国经济社 水电流域开发公司,分别负责黄河中上游、沅水流域 会全面协调可持续发展,保障能源安全的战略选择。 的水电开发,积累了水电建设和管理的丰富经验,水 身为一个水电工作者,以科学发展观为指导,积极投 电比重在五大发电集团中最大,具有水电开发的比 身水电建设和管理的伟大实践,是我们光荣而神圣 重优势。当前,在继续抓好黄河流域、沅水资水流域, 的使命。 以及广西长洲水电开发的同时,要积极开拓新的水电 U女稿日期.2()08—1O一】1 

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